雙齒輥分級聯軸器的改進
雙齒輥分級聯軸器的改進
通過改進聯軸器結構形式,將鼓形齒式聯軸器改為可離合式鼓形齒聯軸器,改變破 碎 機軸與減速器之間的連接方式。改進后,提高了破碎機制造廠家試車檢驗效率,縮短了產品生產周期;減少了用戶檢修時間,減輕了工人的勞動強度,降低了維護成本;變加了機械保護系統,消 除了安 全隱患。負責減速器與破碎輥間動力傳遞的鼓形齒式聯軸器,是雙齒輥分級破 碎 機的重要部件,其工作優良,承載能力好,具有少量的補償性能,滿足破 碎 機使用條件。但是在使用的便捷性和整體系統的安 全性上,還存在諸多不足,迫切需要對其進行改進。破 碎 機在工作狀態下,聯軸器所受載荷為較大間歇性沖擊載荷。長時間運行,使得聯軸器外齒套聯接螺栓松動,甚至損壞。定期維護時,須及時檢查聯接螺栓,如有漏檢或檢修不及時,聯軸器可能會失效,甚至損壞,較終導致事故停機。鼓形齒式聯軸器故障點多,檢修時間長,維護成本較高。
不便于日常維護
出廠試車時,需轉動齒輥,檢查聯軸器同步齒輪的嚙合情況,如果嚙合不達標,需要修 復后再進行試車,直至達到設計要求;用戶在定期維護過程中,也需要轉動破碎輥,檢查是否有斷齒、松動、齒冒脫落和齒板開裂等故障,并速度適宜對零部件進行加固、更換或補焊等修 復工作[2]。雖然液力耦合器在轉速達不到條件或者排油的情況下,可以視為斷開連接。但齒輥與減速器輸出軸直連,轉動齒輥時,減速器變成變速器,加大了齒輥轉動的難度。只有拆除聯軸器外齒套聯接螺栓,使減速器與破碎軸分離,才能順利轉動破碎輥。由于日常維護頻繁,反復拆卸,不利于檢修工作的速度適宜進行。
有嚴重的隱患
檢修過程中,尤其是對破碎腔的檢修,由于減速器輸出軸與破碎軸的連接未脫離,如果此時突然啟動,會使破碎輥直接獲得動力旋轉,釀成重大事故,存在嚴重的安 全隱患。排油后,雖然液力耦合器也能全部切斷動力,但為節省檢修時間,基本上不會對耦合器進行放油操作。
改進效果分析
(1)外齒套由分體式改為整體式,減少了故障點,精簡了檢修項目,縮短了檢修時間,降低了維護成本。
(2)在試車檢驗以及用戶日常維護過程中,如果需要轉動破碎輥,可控制連桿機構,使破碎軸與減速器脫離,速度適宜進行檢驗或日常維護,既縮短了破 碎 機生產廠家的生產周期,也減少了用戶的日常維護成本和維修時間。
(3)變加了機械脫離保護,使得停機檢驗檢修時擁有斷電、機械脫離的雙重保護,消 除了安 全隱患改進后的聯軸器較改進之前的安裝尺寸相對較長,成本略高。但在滿足安裝條件的情況下,選用離合式鼓形齒聯軸器,其經濟效益和安 全性大幅度提高,所以略微變加的生產成本幾乎可以忽略不計。尤其是在井下起吊能力有限、檢修環境惡劣的情況下,為了達到速度適宜檢修的目的,選用離合式鼓形齒聯軸器的優勢更加明顯。