選煤廠皮帶機驅(qū)動系統(tǒng)是由電動機、限矩型液力偶合器、減速器等組成,將限矩型液力偶合器改為功率185kW,限矩型永磁聯(lián)軸器依然按160kW設(shè)計,
由于啟動瞬間系統(tǒng)的慣性力較大,液力聯(lián)軸器啟動時的扭矩較大,加速時間、緩沖時間較短,設(shè)備振動大,故磁力聯(lián)軸器軟啟性能優(yōu)于液力聯(lián)軸器。
振動與噪音、傳動效率、溫度。振動值降低、噪音降低,可以實現(xiàn)正常使用,啟動和運行聲音平穩(wěn)且優(yōu)于北側(cè)驅(qū)動裝置,傳動效率高于改造前,有明顯的節(jié)電效果,可靠性大大提高。 啟動電流與運行電流。,具有明顯的節(jié)能效果,大大降低了啟動對電網(wǎng)的沖擊。表現(xiàn)出了優(yōu)良的啟動性能,且滿載啟動平穩(wěn),啟動速度快于液力偶合器。
故障恢復時間短。正常投產(chǎn)后的第三天8月2日,110#皮帶因井下出煤量太大造成電機保護停機,停機2分鐘后直接平穩(wěn)啟動,沒有出現(xiàn)停機攉煤,大大節(jié)約了人力物力的成本(鏈接監(jiān)控記錄)。
延長了設(shè)備的使用壽命。由于軟啟動性能優(yōu)良,沖擊負荷小于液力偶合器(電流數(shù)據(jù)可以說明)使其對電機的保護、對皮帶的保護都具有長期的經(jīng)濟效益,皮帶脹力下降15%左右,可以有效延長皮帶壽命。
節(jié)能方面。運行效率提高1.34個百分點,啟動電流下降230~300A,波動平均電流下降,三者相加至少節(jié)約1.5個百分點,全年節(jié)約電費相當可觀,具有長期的經(jīng)濟效益。
維護拆修方面。磁性聯(lián)軸器無機械接觸、無磨損、無油耗、免拆修、沒有維修成本,減少了停機時間,提高了生產(chǎn)效率,有利于提高經(jīng)濟效益。
對于重載皮帶機等運輸設(shè)備配套的軟啟動聯(lián)接裝置,電機功率配置,參考負載率為70%~80%的額定負載是比較合理的,但此種配置采用液力聯(lián)軸器在滿載情況下,往往無法實現(xiàn)軟起,因此往往采用大馬拉小車配置,負載率一般在50%以下,電機功率因數(shù)為0.77,電機效率一般在85%左右。不合理的電機功率運行模式可以通過安裝限矩型永磁聯(lián)軸器改變。小于50%的負載率可提高到70%~80%,電機功率因數(shù)可達到0.85,效率可達到88%,具有很好的節(jié)電效益。