增強同心度和提高安裝精度是主要方法,為解決問題提出改造方式如下: 1.采用靠背輪與電機配合找正,用靠背輪定位使目標值誤差縮小到一定范圍;微調電機進一步調整機組同心度;
2.取消軸承支點,去除電機端軸承,增加聯軸器保護套,提高聯軸器運轉功能。
三、實施過程
1.因目前聯軸器安裝空間和結構特點限制,用現有設備無法做到精確找正,經改進調試,首先連接膜片聯軸器,用膜片的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,再利用鋼板尺配合塞尺法進行粗找正;為了使鼓風機達到高精度運轉,在安裝電機時二次找正:在電機支架處加減墊片進行電機微調,使安裝精度達到0.10mm以內,達到同心旋轉要求;
2.由于軸承安裝時用穩釘固定,靠近電機端軸承偏心運轉引起振動,達不到運轉要求,經多次試驗改造,均未解決。技術人員在實施階段做了改進:拆除電機端軸承,用聯軸器代替軸承來支撐葉輪,消除了由于軸承安裝不到位而產生的偏心故障;
3.電機端軸承拆除后,經過認真分析,重新設計加工膜片聯軸器及連接螺栓,加長聯軸器軸徑。同時,為了確保鼓風機安全工作系數,在原有的基礎上,增加了一個聯軸器保護罩,防止在旋轉過程中發生連接螺栓損壞、斷裂故障后進行二次安全保護,提高風機運轉安全系數;
4.將新配件回裝至原電機。
四、效果檢查
1.鼓風機組裝完成后,經過調試試運144小時,正常帶負荷運轉960小時,振幅由原來的45.0 um降到了現在的21.0 um,安全狀況良好,運行平穩,效果明顯,目前故障為零。
2.改造前平均10天更換一次軸承,每次更換一對軸承需2600元,按照2010年運行三個月更換9次軸承計算,可節約材料成本2.34萬元。
原計劃采購一臺符合當前鍋爐運行標準的鋁合金外殼電機,解決常年以來的故障問題,但由于本次技改可靠,實現了風機連續平穩運行,所以節約采購成本10萬元。本次技改材料成本:加工聯軸器組套3600元。
直接效益=采購成本-技改費用:10-0.36=9.64(萬元)
6#鍋爐鼓風機檢測數據統計表2
本例總結:設備出現故障及低效運行往往是小的安全問題未解決造成,需要找準癥結,對癥下藥,才能提高設備運行安全性。
以后重點思考方向:
1.提高設備安全平穩運行率,優質高效運行;
2.節能降耗,優化設備動態運行管理,最大限度提高其效率。